冷軋含鉻廢水還原沉淀法技術(shù)
冷軋廢水由于污染物種類(lèi)多,成分復雜,而且水量、成分變化均較大,因此是冶金行業(yè)內最難處理的廢水之一。然而,隨著(zhù)需求的不斷提高,越來(lái)越多的軋鋼表面進(jìn)行鍍鉻工藝,產(chǎn)品品質(zhì)提升的同時(shí),帶來(lái)了含鉻廢水的處理問(wèn)題。眾所周知,重金屬鉻,尤其是鉻(Ⅵ)毒性很大,為吞/吸入性毒物,它可以通過(guò)消化道、呼吸道、皮膚和粘膜等方式侵入人體,并在人體及環(huán)境中累積,從而造成遺傳性基因缺陷,甚至致癌,并對環(huán)境有持久危害性。因此,對冷軋含鉻廢水的處理就顯得尤其重要
本文采用還原沉淀法對梅鋼現有廢水處理站的廢水處理工藝進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化與改造,使其滿(mǎn)足冷軋廢水排放最新標準,從而減少鋼鐵企業(yè)污水排放量,提高廢水循環(huán)利用率。
一、工程概況
梅鋼冷軋2009年建成投產(chǎn),其中鍍錫板產(chǎn)能為20萬(wàn)t/a,鍍錫機組排放的含鉻廢水水量為17m3/h,設計廢水排放情況如表1所示。
廢水處理站含鉻廢水設計處理能力為20m3/h。廢水站建成后,工藝上由于二級還原罐還原六價(jià)鉻后在反應澄清池之間缺少pH調節罐進(jìn)行中和生成氫氧化鉻沉淀而容易造成總鉻超標,因此,在2011年對含鉻廢水處理系統進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后主要處理工藝為:來(lái)自主生產(chǎn)線(xiàn)的含鉻廢水首先進(jìn)入調節池儲存,調節池起到調節水量均衡水質(zhì)的功能,保證后續處理線(xiàn)能在相對穩定的流量和水質(zhì)下運行。調節池內廢水經(jīng)提升泵進(jìn)入還原罐,將廢水中的六價(jià)鉻離子還原成三價(jià)鉻離子,然后進(jìn)入一級中和罐,一級中和罐內投加石灰,并攪拌中和廢水。中和后的廢水重力自流至反應澄清池中,反應澄清池中心筒內投加石灰和PAM,廢水經(jīng)中和罐后形成了大量的污泥,污泥在反應澄清池內沉淀,上清液溢流至中間水池,再經(jīng)泵提升進(jìn)入淺層砂過(guò)濾器,對廢水中懸浮物和膠體等物質(zhì)進(jìn)行過(guò)濾處理,濾后出水經(jīng)最終pH調節后經(jīng)泵提升進(jìn)入回用水廠(chǎng)。污泥經(jīng)污泥泵進(jìn)入污泥濃縮池,然后通過(guò)板框壓濾機脫水制成泥餅外運處置。含鉻廢水處理工藝流程見(jiàn)圖1。
二、現存問(wèn)題
隨著(zhù)鍍錫機組的產(chǎn)品不斷開(kāi)發(fā)與增產(chǎn),工藝排放水量超出原設計水量,導致含鉻系統沉淀池處理負荷變大,出水濁度變化大,原有砂過(guò)濾器處理易板結,過(guò)濾效果差,加之含鉻機組不定期排放濃重鉻酸鈉,沖擊負荷大,現有含鉻廢水處理系統出水很難穩定達標,故需對現有含鉻廢水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化與改造,確保含鉻廢水外排全面穩定達標。
三、優(yōu)化和改造
水處理系統進(jìn)行工藝優(yōu)化與升級改造。
3.1改造和優(yōu)化后的目標
(1)增強含鉻廢水處理系統抗負荷沖擊能力,確保出水水質(zhì)穩定,滿(mǎn)足冷軋廠(chǎng)生產(chǎn)要求。
(2)含鉻廢水處理系統出水應穩定滿(mǎn)足葉GB13456-2012鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準曳中對水污染物排放限值的要求,見(jiàn)表2。
3.2處理工藝分析
3.2.1六價(jià)鉻還原工藝
六價(jià)鉻還原工藝采用化學(xué)還原法。
現有工藝:含鉻廢水在調節池均化后提升進(jìn)入一、二級還原罐,在pH2.0~3.0環(huán)境中將Cr6+還原為Cr3+。當采用亞硫酸氫鈉為還原劑時(shí),相關(guān)反應方程式如下:
停留時(shí)間:現有一、二級還原罐水力停留時(shí)間共為36min,滿(mǎn)足六價(jià)鉻還原停留時(shí)間要求。
pH值控制:pH值控制在2.0~3.0之間,滿(mǎn)足還原pH值要求。
ORP控制:ORP控制在250mV以下,滿(mǎn)足六價(jià)鉻還原要求。
分析改進(jìn):根據冷軋廢水站3月份數據為例:化驗室共檢測14次,六價(jià)鉻最高值0.1mg/L,最低值0mg/L,平均值0.03mg/L??梢钥闯?,在進(jìn)水水質(zhì)較為穩定的情況下,六價(jià)鉻出水能滿(mǎn)足控制要求,即0.5mg/L的標準??紤]到其它六價(jià)鉻還原法,如電解還原法,因其電耗量較大,消耗鋼板,運行費用較高,沉渣綜合利用方面有待進(jìn)一步解決,故在進(jìn)行含鉻廢水系統優(yōu)化與該改造的過(guò)程中,六價(jià)鉻還原工藝,仍采用化學(xué)還原法。對沖擊負荷下,出水不能穩定達標的問(wèn)題,擬進(jìn)行如下改進(jìn)措施:(1)監控廢水沖擊負荷排放。(2)強化運維管理。
3.2.2三價(jià)鉻中和與強化工藝
三價(jià)鉻中和工藝采用投藥中和法。中和劑為石灰與氫氧化鈉。
現有工藝:經(jīng)還原罐還原后的含鉻廢水,水中主要污染物為三價(jià)鉻,重力流入一級中和罐,其中投加中和劑石灰,相關(guān)反應方程式如下:
停留時(shí)間:現有一級中和罐水力停留時(shí)間為5min,無(wú)法滿(mǎn)足三價(jià)鉻中和生成沉淀的停留時(shí)間要求。故需對中和工藝進(jìn)項改造強化,設計新增二級中和罐和三級中和罐,停留時(shí)間75min,使得三價(jià)鉻充分反應以生成沉淀物質(zhì)。
pH值控制:現場(chǎng)運行pH值控制在9.5~10.5之間,滿(mǎn)足中和pH值要求,pH值對Cr(OH)3、沉淀效果的影響如表3所示。
分析改進(jìn):三價(jià)鉻的強化工藝采用重金屬捕捉劑法。在三級中和池內投加重金屬捕捉劑,對廢水中殘余的、未完全中和反應的鉻離子,進(jìn)行反應,生成沉淀,提高廢水中鉻離子的整體處理效果,配合后續的沉淀與過(guò)濾處理工藝,使其在沖擊負荷下,保證出水可以穩定達標。
3.2.3沉淀和過(guò)濾工藝
沉淀工藝采用沉淀池,過(guò)濾工藝采KEPD過(guò)濾器。
現有工藝:在一級中和罐進(jìn)行pH調節后進(jìn)入反應澄清池。經(jīng)中和沉淀工藝出水,產(chǎn)生大量沉淀物和懸浮物,通過(guò)澄清池進(jìn)行泥水分離。上清水通過(guò)砂過(guò)濾器過(guò)濾后排至回用水。
水利表面負荷:0.71m3/m2h。
pH值控制:現場(chǎng)運行pH值控制在9.5~10.5之間,滿(mǎn)足中和pH值要求。
分析改進(jìn):(1)沉淀池:為了提高沉淀池處理能力,增強泥水分離效果,新增斜板沉淀池一座,串聯(lián)在三級中和罐與原有反應澄清池之間,并增設響應管路與閥門(mén)系統,使斜板沉淀池與反應澄清池既可串聯(lián)運行,亦可并聯(lián)運行,保證了整體沉淀工藝的處理效果。(2)砂過(guò)濾器:砂過(guò)濾器對沉淀池出水中懸浮物和膠體進(jìn)一步去除。所帶來(lái)的問(wèn)題是前段中和沉淀采用石灰投加工藝,水中硬度較高,砂過(guò)濾器存在結垢隱患。且砂過(guò)濾器處理效率受限制,懸浮物和膠體不可能完全去除,雖出水懸浮物指標可以達標,但少量的懸浮物和膠體對出水總鉻指標可能有一定影響。故新增砂過(guò)濾器一套,以提高廢水處理能力。且在前端二級中和罐,中和劑采用氫氧化鈉,以減少廢水硬度,減低過(guò)濾器濾料結垢污賭風(fēng)險。
3.3優(yōu)化及改造措施
針對該廠(chǎng)原有含鉻廢水處理設施和處理能力,進(jìn)行如下工藝優(yōu)化與改造,對廢水中所含有的六價(jià)鉻和總鉻進(jìn)行深度處理:
3.3.1強化中和工藝
(1)保留一級中和罐,作為備用中和處理設施,新增二級中和罐和三級中和罐,管內設置攪拌裝置和曝氣裝置,以及檢測儀表pH計,使還原出水與投加藥劑充分混合,使亞鐵離子等充分氧化,以利于氫氧化鉻和氫氧化鐵沉淀物質(zhì)的生成。
(2)三級中和罐中和劑采用氫氧化鈉,在二級中和罐石灰中和的前提下,采用氫氧化鈉保證pH值調節在9.5-10.5的范圍內,盡量減少石灰的使用,一是減少投加石灰導致廢水硬度過(guò)高,為后續砂石過(guò)濾帶來(lái)結垢堵塞的風(fēng)險,二是減少石灰雜質(zhì)導致的污泥量的提高,減少危廢污泥的產(chǎn)生量,具有環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。
(3)三級中和罐輔以重金屬捕捉劑投加系統,深度去除污水中重金屬離子。在事故來(lái)水沖擊負荷時(shí),作為應急措施保證重金屬離子的去除效果,使出水穩定達標。
3.3.2增設沉淀工藝
(1)新增斜板沉淀池及其附屬設施一套,水力表面負荷0.5m3/(m2h),低負荷運行有利于混合液固液分離效果。
(2)新增斜板沉淀池與原輔流式斜板沉淀池采用具有高程差的自流設計,兩池既可串聯(lián)運行,亦可并聯(lián)運行,增加了設備的處理能力以及運行的靈活性,無(wú)論是在事故沖擊負荷或是后續產(chǎn)線(xiàn)升級帶來(lái)的處理能力提高,均可保證應有的泥水分離功能和處理效果。
3.3.3更新過(guò)濾工藝
更換砂過(guò)濾器。增設砂過(guò)濾器及其附屬設施一套,處理水量由原來(lái)20m3/h增加到50m3/h。對沉淀池出水中懸浮物和膠體進(jìn)一步去除,使其在沖擊負荷下也能保證處理效率和出水水質(zhì)。
3.3.4增設監測水池
(1)廢除原pH調節水池和監測水池,新增pH調節水池、中間水池2、最終中和池和出水監測池。
(2)新增水池采用地下式,沉淀池出水自流進(jìn)入pH調節水池,后經(jīng)pH調節和過(guò)濾處理,進(jìn)入出水監測池,達標出水經(jīng)泵提升進(jìn)入回用水廠(chǎng),若不達標回流進(jìn)入調節池。地下式設計既增加了池體容積又節省了占地面積,保證了工藝的穩定性,有利于出水達標排放。
四、結語(yǔ)
隨著(zhù)環(huán)保形勢日益嚴峻,社會(huì )和政府對企業(yè)的要求也日益嚴格甚至苛刻。作為”兩高”行業(yè)的典型代表,鋼鐵企業(yè)要生存和發(fā)展,必須高度關(guān)注廢水處理的新工藝和節能減排的新技術(shù),以滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)用水的需求和國家法規達標的要求,要隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護要求,積極進(jìn)行廢水處理工藝的優(yōu)化和改造,甚至要走在法規和社會(huì )要求的前面,為企業(yè)生存和發(fā)展創(chuàng )造出一個(gè)積極的外部環(huán)境。
對于冶金冷軋含鉻廢水的處理,藥劑還原沉淀法法作為一種處理效果穩定,投資不高,操作可行的工藝,已經(jīng)在國內鋼鐵廠(chǎng)普遍使用。由于各工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)工藝略有不同,廢水故處理工藝細節也不盡相同。隨著(zhù)冷軋含鉻廢水處理工藝的不斷優(yōu)化與改進(jìn),六價(jià)鉻和總鉻均能穩定達標。在新建項目設計時(shí),應著(zhù)重考慮事故廢水的沖擊負荷以及產(chǎn)線(xiàn)升級后帶來(lái)處理量提高的余量問(wèn)題。并應注重還原、中和、沉淀等工藝單元的設計細節,做到工藝流程穩定可靠,節省藥劑使用量,減少污泥產(chǎn)量,提高操作靈活性,減輕工作人員運維和檢修負荷,提高日常管理效率。(來(lái)源:上海三邦水處理技術(shù)有限公司)
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