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    高氮(硝態(tài)氮)廢水處理高效生物脫氮工藝

    2021-07-06 18:43:41 全康 36

      隨著(zhù)近年來(lái)人們對清潔能源的重視,太陽(yáng)能行業(yè)加速發(fā)展,尤以晶體硅太陽(yáng)能電池板發(fā)展最為成熟。在電池板制作過(guò)程中,會(huì )排出大量的含高氮(硝氮氮)廢水,需要進(jìn)行處理。高氮(硝態(tài)氮)廢水氮濃度高,處理難度大?;谖宜緦τ诤叩獜U水處理豐富的工程經(jīng)驗,并結合光伏廠(chǎng)電池片廢水水質(zhì)特性,該工廠(chǎng)采用高效生物脫氮工藝對含氮(硝態(tài)氮)廢水進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的出水濃度如總氮、SS等指標滿(mǎn)足《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準,即T-N≤40mg/L、SS≤140mg/L。

      1、某光伏廠(chǎng)電池片廢水改造項目概況

      江蘇省某光伏廠(chǎng)在生產(chǎn)中會(huì )排放約1500m3/d的含氮(硝態(tài)氮)廢水。其中濃氮廢液30m3/d(硝態(tài)氮濃度為48000mg/L),稀氮廢水1470m3/d(硝態(tài)氮濃度為250mg/L)。原污水站采取濃氮廢液直接委外處理,稀氮廢水經(jīng)過(guò)除氟后排入下游污水廠(chǎng)的處理方式,污水處理費用高達300萬(wàn)元/月。工廠(chǎng)為了減少污水處理費用,于2019年8月進(jìn)行污水站升級改造,增加高效生物脫氮工藝系統,2019年11月開(kāi)始工藝調試,調試周期35d,最終出水達到《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準。

      1.1 廢水水質(zhì)水量

      濃、稀氮廢水經(jīng)過(guò)污水站含氟處理系統處理并混合后,水質(zhì)如表1所示。

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      1.2 工藝流程

      廢水站的工藝流程

      廢水進(jìn)入高效脫氮調配池。調配池分兩格,第一格內設空氣攪拌系統,在均勻水質(zhì)水量的同時(shí)強制去除廢水中少量的雙氧水(過(guò)氧化氫),第二格設置潛水攪拌機。

      在調配池內投加甲醇,作為后續脫氮反應的碳源。調配池內設置自動(dòng)加溫裝置,控制池內廢水溫度。調配池內廢水pH高于8時(shí),自動(dòng)投加H2SO4溶液,調整廢水pH。調配池出水經(jīng)過(guò)泵提升至高效脫氮反應器,廢水從脫氮反應器底部進(jìn)入,脫氮反應器底部布有可均勻布水的布水管,布水管上開(kāi)有等間距但不同孔徑的布水孔,從而實(shí)現均勻布水的目的。均勻上升的廢水中總氮(硝態(tài)氮)在反應器中與反硝化顆粒污泥充分接觸,在此過(guò)程中,反硝化顆粒污泥中反硝化菌利用投加的甲醇碳源將廢水中的總氮(硝態(tài)氮)吸收及降解,轉化為氮氣。氮氣、泥、水混合液在裝置頂部的三相分離器中進(jìn)行固、液、氣的三項分離。高效脫氮反應器出水設置在線(xiàn)總氮(硝態(tài)氮)測定儀,達標水自動(dòng)排放,不達標水自動(dòng)回流至調配池內重新處理。脫氮反應器的污泥定期排入污泥池。

      2、主要構筑物及設備

      2.1 調配池

      調配池1座,按1500m3/d進(jìn)水量設計。收集含氟處理出水,池內投加必要的碳源及營(yíng)養物質(zhì)等。池體尺寸10.3m×7.4m×6.5m,有效水深6.0m,池體總有效容積458m3,有效停留時(shí)間7.30h,地上鋼筋混凝土結構,池內進(jìn)行三布五油FRP防腐。

      2.2 高效脫氮反應器

      高效脫氮反應器2座,碳鋼防腐罐體,按1500m3/d進(jìn)水量設計。反應器進(jìn)水同循環(huán)泵出水在反應器外部匯合后進(jìn)入其底部配水系統,攪動(dòng)沉積在反應器底部反硝化顆粒污泥,均勻布水的同時(shí)保證廢水同反硝化顆粒污泥充分接觸。高效脫氮菌種高比活性(1.5gNO3-N/gVSS.d以上)和反硝化細菌高濃度(15g/L以上),使反應器具有高效去除廢水中總氮的能力(硝態(tài)氮去除率達到97%以上)。單座反應器尺寸準6.5m×18m,兩座總有效容積1193m3,有效停留時(shí)間18h,容積負荷(TNUV)大于2.5kg?m-3?d-1。

      2.3 藥劑配置及投加系統

      (1)硫酸投加系統。使用40%的稀硫酸,投加量根據調配池進(jìn)水的pH自動(dòng)調整。

      (2)營(yíng)養鹽投加系統。營(yíng)養鹽為液體,主要成分為鐵、鎳、P等微量元素。投加量為12kg/d。

      (3)甲醇投加系統。使用濃度為99.99%的甲醇,投加量為3450kg/d。甲醇儲罐采用不銹鋼浮頂罐,容積8m3。甲醇投加系統考慮防爆要求。

      2.4 自控檢測控制系統

      為保證高效脫氮工藝處理效果,整個(gè)處理系統安裝了自控儀表及PLC自控系統。

      (1)設置液位計持續監測調配池液位,并與高效脫氮反應器進(jìn)水管路上的氣動(dòng)調節閥及流量計連鎖。

      (2)在線(xiàn)pH計連續檢測調配池內pH,當pH不在合適范圍內時(shí),通過(guò)控制硫酸投加泵的啟停來(lái)自動(dòng)調節廢水pH。

      (3)在線(xiàn)溫度計連續監測調配池內的廢水溫度,當溫度不在合適范圍內時(shí),通過(guò)控制蒸汽管路上自動(dòng)閥門(mén)的啟停來(lái)自動(dòng)調節廢水溫度。

      (4)設有COD在線(xiàn)監測儀、氟離子在線(xiàn)監測儀、氨氮在線(xiàn)監測儀、電導率在線(xiàn)監測儀,當以上監測數據不在設定范圍內時(shí),系統會(huì )自動(dòng)給出報警信號,并自動(dòng)關(guān)閉高效脫氮反應器的進(jìn)水。

      (5)設有總氮在線(xiàn)監測儀,系統能自動(dòng)根據高效脫氮反應器進(jìn)水流量、進(jìn)水硝酸鹽氮(總氮減氨氮)計算所需的甲醇量,并由甲醇投加管路上的流量計控制甲醇投加泵的頻率,確保甲醇精確投加,既保證了總氮穩定達標,又避免了甲醇的浪費。

      3、主要設備和參數

      該工藝主要設備和參數如表2所示。

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      4、工藝調試及運行控制要點(diǎn)

      4.1 污泥培養馴化

      脫氮系統調試的主要工作是污泥馴化培養。脫氮反應器內初始啟動(dòng)的污泥,一部分為我公司自行培養的高效脫氮污泥(體積1t),另外為厭氧顆粒污泥,體積為190t。兩種污泥混合一并投入2座高效脫氮反應器,脫氮反應器進(jìn)廢水至頂部出水堰板剛出水為止,開(kāi)啟脫氮反應器的循環(huán)泵進(jìn)行循環(huán),每4h監測脫氮反應器內廢水的總氮(硝態(tài)氮)及COD濃度,并通過(guò)鏡檢,觀(guān)察污泥中微生物活性及數量。當廢水的總氮(硝態(tài)氮)濃度小于34mg/L時(shí),開(kāi)始小流量連續進(jìn)水,進(jìn)水量以保證出水總氮不超過(guò)34mg/L為宜。經(jīng)過(guò)35d的工藝調試,廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除效果穩定,鏡檢發(fā)現大量紅色的顆粒污泥,其直徑集中分布在0.5~2mm(詳見(jiàn)圖2-高效脫氮顆粒污泥)。故認為脫氮系統的污泥馴化成功。

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      4.2 運行控制要點(diǎn)

      (1)廢水溫度控制在25℃以上。溫度對脫氮反應器運行效果有較大影響,水溫低于20℃時(shí),處理效果較差。此項目對脫氮反應器進(jìn)行了保溫并設置了蒸汽加熱系統,能很好地將廢水水溫控制25℃~30℃之間。

      (2)專(zhuān)屬營(yíng)養液的投加。廢水中微量元素的缺失,會(huì )影響高效反應器的處理效果。我們針對此類(lèi)廢水缺少的微量元素,專(zhuān)門(mén)配置了專(zhuān)屬的營(yíng)養液,按需加入脫氮反應器內。

      (3)控制調配池內廢水雙氧水濃度低于0.5mg/L。雙氧水濃度高于0.5mg/L時(shí),會(huì )造成脫氮效率下降,脫氮菌種死亡。當廢水中雙氧水濃度超標時(shí),加大調配池鼓風(fēng)機的曝氣量,并人工投加還原劑來(lái)降低雙氧水的值。

      (4)控制廢水中鈣離子濃度低于600mg/L。調試初期,鈣離子的存在可以降低微生物的Zeta電位,減小微生物之間相互作用的力,促進(jìn)顆粒污泥的快速產(chǎn)生。但隨著(zhù)鈣離子累計,高效脫氮污泥日℃鈣化,污泥活性逐漸降低,較高的鈣離子,會(huì )加劇污泥鈣化。反應器進(jìn)水鈣離子濃度高于1000mg/L時(shí),一般在3個(gè)月左右就要補充高效脫氮污泥,當鈣離子濃度低于600mg/L時(shí),污泥更換時(shí)間可以延長(cháng)到6個(gè)月或更長(cháng)。

      4.3 運行效果分析

      系統調試結束后,第三方檢測機構檢測數據顯示廢水經(jīng)處理后,出水水質(zhì)優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準,水質(zhì)檢測數據如表3所示。

      由表3可知,高效脫氮反應器對于廢水中的總氮(硝態(tài)氮)去除率非常高(97%)。脫氮反應器底部經(jīng)過(guò)特殊設計的布水方式,可以確保脫氮反應器均勻布水,大大提升裝置容積的利用效率,提高總氮的去除效率。

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      5、技術(shù)經(jīng)濟分析

      污水運行費用包含藥劑費、電費、蒸汽費用。藥劑費用為8.43元/m3(甲醇8.28元/m3廢水,營(yíng)養鹽0.15元/m3廢水),電費為0.17元/m3廢水,蒸汽費用為0.48元/m3廢水,合計費用9.09元/m3廢水。月運行費用約41萬(wàn)元,比改造前節約259萬(wàn)元/月。

      6、結論

      針對光伏電池片高氮(硝態(tài)氮)廢水,采用高效生物脫氮工藝,處理效果能達到設計要求,不但解決了達標排放的環(huán)保要求,還大大節約了運行費用??偣こ掏顿Y1223萬(wàn)元,系統運行費用合9.09元/m3廢水。運行結果表明最終出水優(yōu)于《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484-2013)中間接排放標準。


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